“這哪里是污水,分明就跟自來水一樣清澈,這水質(zhì)可以養(yǎng)魚了吧?”智造裝配處劉五店生產(chǎn)基地的技術(shù)員陳杼斌驚嘆道。
“沒錯,這個水質(zhì)檢測過了,養(yǎng)魚澆花不在話下?!痹O(shè)備部技術(shù)員賈良飛拍著胸脯信誓旦旦地說道。
據(jù)了解,眼前的這套廢漿處理系統(tǒng),是中交三航局廈門分公司智造裝配處在劉五店投入的全新裝備,其核心就是融合了一套先進(jìn)的“中水系統(tǒng)”,即智能堿性污水中和處理系統(tǒng)。經(jīng)過這個系統(tǒng)處理后的污水可以真正“變廢為寶”:實(shí)現(xiàn)了混凝土廢漿水的再生產(chǎn)使用和合規(guī)排放。經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測,達(dá)到了污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)和工業(yè)用水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。
智能堿性污水中和處理系統(tǒng)
生產(chǎn)基地的固體廢料主要來自清洗攪拌機(jī)和罐車產(chǎn)生的砂石和水泥漿。目前行業(yè)中普遍是采用專用設(shè)備如砂石分離機(jī)使廢料中的砂、石得到回收利用,但是由于廢漿水由水泥、礦粉、粉煤灰、外加劑等經(jīng)與水作用后的產(chǎn)物組成,含有細(xì)小的水泥顆粒、淤泥顆粒、可溶解的無機(jī)鹽、外加劑離子等,即便采用傳統(tǒng)的壓濾機(jī)壓濾后的廢漿水,也具有很大堿性,排放或者做混凝土生產(chǎn)用水,都無法符合規(guī)范要求。
為了實(shí)現(xiàn)水資源的循環(huán)利用和生態(tài)環(huán)境的良好保護(hù),廢漿水的完全利用也被智造裝配處提上了日程。如何將高堿性、高固含量的污水經(jīng)過處理達(dá)到工業(yè)用水的標(biāo)準(zhǔn)成了設(shè)備團(tuán)隊(duì)考慮解決的頭號難題。
設(shè)備部走訪調(diào)研了多家同行的污水處理情況,并聯(lián)合試驗(yàn)部門經(jīng)過多次測試和方案比選,最終敲定了這種新的污水處理工藝:將壓濾機(jī)過濾之后的堿性原水由潛水泵抽送到噴淋塔內(nèi)。經(jīng)過霧化后,與通入的二氧化碳?xì)怏w進(jìn)行中和反應(yīng)后排入過渡池,經(jīng)過沉淀和二次過濾后,生成水和碳酸鹽不溶物,從而得到符合工業(yè)回用水標(biāo)準(zhǔn)的清水。
砂石分離機(jī)
實(shí)現(xiàn)“污水”變“清水”的工藝解決了,設(shè)備部團(tuán)隊(duì)還仔細(xì)核算了一筆經(jīng)濟(jì)賬。中水系統(tǒng)運(yùn)行的主要成本為二氧化碳的消耗和設(shè)備的功耗,綜合成本大概在每立方米1.7元左右,而工業(yè)用水的綜合成本則是它的3倍。折算處理每立方米污水可節(jié)約成本近4元,比起工業(yè)用水有很大的成本優(yōu)勢。因此,用二氧化碳綜合處理攪拌站堿性污水既可以為企業(yè)節(jié)約成本,也有利于節(jié)能減排,解決了污水真正回收利用的老大難。
“通過使用來自化工企業(yè)廢氣濃縮回收的二氧化碳進(jìn)行堿性污水中和的過程,能夠?qū)⒍趸家蕴妓猁}的形式轉(zhuǎn)化,將其回收、再利用”設(shè)備部許衛(wèi)紅介紹道。如此一來,既可以避免使用礦物酸中和產(chǎn)生的弊端,還可以實(shí)現(xiàn)全自動化操作,對可持續(xù)發(fā)展、二氧化碳使用的資源化回用也有了積極的促進(jìn)作用。
在廢漿處理區(qū),攪拌車正在排隊(duì)給水箱接水,不遠(yuǎn)處還有一臺清掃車正在等待補(bǔ)水沖洗場地……回收處理的廢漿水正慢慢的替代生產(chǎn)基地內(nèi)的部分工業(yè)用水,輸送至每條生產(chǎn)線的養(yǎng)護(hù)區(qū)、噴淋區(qū)、車輛接水區(qū),為生產(chǎn)基地的節(jié)能減排注入新的“血液”。
這套系統(tǒng)的投入使用,是智造裝配處從細(xì)節(jié)處著眼,在節(jié)能環(huán)保上創(chuàng)新突破,向“污水”要效益的又一次全新嘗試。
來源:中交三航局廈門分公司